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Bachelorarbeit Christoph Kaffatos - Fakultät 06 - Hochschule München

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Bewertung der automatischen Reckvorrichtung bei Übernahme<br />

4. Bewertung der automatischen Reckvorrichtung bei Übernahme<br />

Mit dem in Kapitel 3. beschriebenen manuellen Prozess als Vorlage wurde eine<br />

automatische Reckvorrichtung gebaut. Diese entsprach jedoch noch nicht den<br />

Anforderungen und sollte nach eingehender Bewertung optimiert werden.<br />

4.1. Beschreibung des automatischen Reckprozesses<br />

4.1.1. Aufbau der automatischen Reckvorrichtung vor der Optimierung<br />

In Abbildung 13 ist die automatische Reckvorrichtung vor der Optimierung dargestellt.<br />

Abbildung 13: automatische Reckvorrichtung vor der Optimierung [22]<br />

Der Elektrogreifer und der Pneumatikgreifer sind auf einem fahrbaren Tisch befestigt.<br />

Die Lineareinheit sorgt dafür, dass sich der Recktisch mit einer festgelegten<br />

Geschwindigkeit entlang der Linearführungen bewegen kann. Die Kraft des<br />

pneumatischen Greifers kann durch Druckluft variiert werden. Die Greifkraft des<br />

Elektrogreifers wird über einen Controller geregelt. Die Reckdüsenhalterung ist auf dem<br />

Grundgerüst der Vorrichtung fixiert. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lineareinheit<br />

bewegt, wird ebenfalls über einen Controller gesteuert. Für einen stabilen Sitz sind am<br />

Grundgerüst Standfüße angebracht. Die Gesamtlänge der Reckmaschine beträgt 1,40<br />

Meter. Der maximal mögliche Reckweg liegt bei 0,65 Metern.<br />

<strong>Bachelorarbeit</strong>: <strong>Christoph</strong> <strong>Kaffatos</strong> Seite - 23 -

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