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Jahresbericht informatik 2009 - KIT – Fakultät für Informatik

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GENESYS: Generisches Entladesystem<br />

Institut <strong>für</strong> Prozessrechentechnik, Automation und Robotik<br />

(B. Hein, B. Kaiser, R. A. Tauro, H. Wörn)<br />

Im Jahr <strong>2009</strong> wurde das Projekt GENESYS erfolgreich abgeschlossen. Ziel von GENESYS<br />

war die Entwicklung einer hochflexiblen Roboterzelle zur Entladung von Stückgütern, die<br />

in ihrer Lage, Form und Gewicht unbekannt sind und zusätzlich verklemmt sein können.<br />

Das Projekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums <strong>für</strong> Bildung und Forschung<br />

(BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes "Forschung <strong>für</strong> die Produktion von morgen" gefördert<br />

und vom Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe, Bereich Produktion und<br />

Fertigungstechnologien, betreut. Partner des Verbundprojekts waren die Firmen Grenzebach<br />

Automation, ifm electronic, Kuka Roboter und die Universität Karlsruhe (TH).<br />

Im Rahmen von GENESYS wurden neuartige Verfahren und Algorithmen <strong>für</strong> die<br />

Sensorkalibrierung und -auswertung, die automatische Greifpunktbestimmung, die automatische<br />

Ableitung von Entladestrategien und die Parallelisierung von Bahnplanungsaufgaben<br />

erforscht und entwickelt. Darüber hinaus wurden Konzepte <strong>für</strong> die zeitliche Optimierung<br />

von Bahnplanungsaufgaben und die sensorbasierte und interaktive Online-Steuerung von<br />

Robotern entworfen. Innerhalb des Projekts wurden insgesamt vier Demonstratoren aufgebaut.<br />

Genesys<br />

Demonstratoren<br />

105<br />

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