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Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

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7. Sicherheitsbewertung von hybridlasergeschweißten Bauteilen<br />

Bild 7.14: FE Modell des an der Platte geschweißten Rohres und die resultierende Verformungsfigur<br />

Die Ergebnisse der Schädigungsanalyse in Form der Risswiderstandskurven sind in Bild 7.15 für die<br />

beiden Risstiefen a=1.4 und 5mm präsentiert. Das hohe Niveau der Spannungsmehrachsigkeit, das vor<br />

allem durch die erhöhte Spannungskonzentration am Schweißnahtübergang und die Risslage an der<br />

Schmelzlinie zwischen dem SG und GW zustande kommt, führt zur erheblichen Minderung des<br />

Risswiderstandes für beiden Risstiefen des auf Biegung beanspruchten Rohres im Vergleich zur DE(T)<br />

Probe. Die ermittelten R-Kurven sowohl für a=1.4 als auch 5mm sind nur geringfügig höher als die<br />

experimentelle R-Kurve für die C(T) Probe. Die Rissinitiierung findet bei einer Rissspitzenbelastung<br />

von Ji=116N/mm für a=1.4mm und Ji=127N/mm für a=5mm statt.<br />

196<br />

J-Integral [N/mm]<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Riss<br />

Exp. DECT<br />

Exp. C(T)<br />

GTN DECT<br />

GTN C(T)<br />

GTN a=5mm<br />

GTN a=1.4mm<br />

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />

Risswachstum ∆a [mm]<br />

Bild 7.15: Vergleich der Risswiderstandskurven zwischen C(T), DE(T) und biegebeanspruchtem Rohr<br />

Während die deutliche Abnahme des Risswiderstandes gegenüber einer DE(T) Probe erklärbar ist,<br />

stellt sich die Frage, warum die Rissinitiierung bei der kleineren Risstiefe a=1.4mm um ca. 9%

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