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Teoria y diseño organizacional

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Littleton Manufacturing (A) 589

Caso integrador 11.1

Littleton Manufacturing (A)*

11.1

Regla #1 para las organizaciones de negocios: las personas, no

la estructura, son las que hacen que un negocio dé resultado o

fracase. El hecho de seguir a ciegas conceptos organizacionales

que han dado resultado en otras partes es una forma segura de

desperdiciar el talento y de obtener malos resultados. Esto no

significa que los cambios organizacionales no deberían suceder

pero implemente los cambios que sean necesarios para obtener

lo máximo de las personas en las circunstancias únicas de la

empresa. La alta gerencia nunca debe imponer el cambio como

una panacea para evitar enfrentarse a problemas fundamentales.

Cita de Harvard Business Review (no se mencionan

el título ni el autor), colocada en la pared de la oficina de

Bill Larson, Gerente de la Planta de Littleton Manufacturing

El 21 de junio de 1990, Bill Larson, jefe de Paul Winslow, el

director de recursos humanos en Littleton Manufacturing, le

pidió que reuniera a un equipo de empleados para abordar

varios problemas que Larson creía que perjudicaban la utilidad

neta de Littleton. La asignación de Winslow había resultado

del hecho de que le hiciera una presentación de esos problemas

a Larson. Después, éste se había reunido con su personal ejecutivo

y Winslow y él habían recurrido al Comité de Guía de la

Calidad para discutir lo que deberían hacer. Decidieron formar

un Equipo de Mejoramiento del Proceso (PIT, por sus siglas

en inglés) de Recursos Humanos para darles prioridad a los

problemas y proponer un curso de acción correctiva. Larson le

había pedido a Winslow, que había estado en la planta durante

17 años, que estuviera al frente del PIT.

El Comité de Guía de la Calidad decidió que el PIT debería

incluir a dos representantes de cada uno de los departamentos

de Ventas y Marketing, Fabricación y Componentes.

Eligieron a dos gerentes de cada una de esas áreas, incluidos

Dan Gordon, el gerente de manufactura y Phil Hanson, el

gerente de fabricación de componentes. En el equipo no había

supervisores ni empleados por hora.

Durante la primera junta, el PIT discutió las seis áreas

problema ampliamente reconocidas que Winslow había identificado

y le había comentado a Larson. La asignación de

cada miembro para la siguiente junta, el 28 de junio, era darles

prioridad a los problemas y proponer un plan de acción.

Los problemas

Un curso de estudios administrativos y organizacionales que

habían seguido los estudiantes de una universidad cercana

había iniciado la cadena de hechos que condujo a la formación

del PIT de Recursos Humanos. A finales de 1989, un

miembro de la facultad de una universidad local que estaba

interesado en utilizar a Littleton como el sitio para un curso

de un proyecto de campo, abordó a Winslow. Debido a las

continuas preocupaciones acerca de la comunicación en la

planta en todos los departamentos, Winslow pidió que los estudiantes

evaluaran la comunicación organizacional en Littleton.

Larson dio su aprobación y, en la primavera de 1990, los

estudiantes llevaron a cabo el proyecto, haciendo entrevistas

individuales y de grupo con los empleados de la planta.

Winslow y su personal combinaron los resultados de

la evaluación de los estudiantes con los obtenidos en una

encuesta interna realizada varios años antes. El resultado fue

la identificación de seis áreas problema que creían que era

importante que abordara la planta:

• Falta de unidad organizacional.

• Falta de consistencia en la aplicación de las reglas y los

procedimientos.

• Un rol mal percibido del supervisor.

• Un enfoque insuficiente en las prioridades de Littleton.

• El cambio está mal administrado.

• Falta de un enfoque sistemático a la capacitación.

La empresa

Littleton Manufacturing, ubicada en el área rural de Minnesota,

se fundó en 1925. En 1942, Littleton fue adquirida por

Brooks Industries, un importante fabricante de electrodomésticos

y de sus componentes. En esa época, Littleton fabricaba

sobre pedido y fresaba con precisión componentes de metales

especiales para una variedad de industrias.

En 1983, mediante la adquisición de un competidor más

grande, Frühling Inc., Brooks pudo incrementar su participación

del mercado doméstico de 8% a alrededor de 25%.

Después, Brooks decidió que sólo una instalación debía

manufactur los componentes que se utilizaban en la mayoría

de los productos fabricados en Estados Unidos. La ubicación

elegida fue Littleton Manufacturing. Para hacer eso, Brooks

añadió todo un nuevo negocio (Componentes) a la actividad

tradicional de Littleton. Para darle cabida a la nueva línea, se

añadió un edificio de 80 000 pies cuadrados a la antigua planta

Littleton, lo que sumaba un total de 220 000 pies cuadrados

de espacio de la planta. Debido a la adición de ese nuevo

negocio, el número de empleados de Littleton aumentó de

*Por David E. Whiteside, consultor en desarrollo organizacional. Este caso se

escribió en Lewiston-Auburn College de la University of Southern Maine con la

cooperación de la administración, exclusivamente con el propósito de estimular

la discusión entre los estudiantes. Los datos se basan en una investigación de

campo; todos los acontecimientos son reales, aun cuando se han cambiado los

nombres de las organizaciones, las ubicaciones y las personas. Se alienta a

los miembros de la facultad en organizaciones sin fines de lucro para que reproduzcan

este caso y lo expongan ante sus alumnos, sin cargo alguno ni autorización

por escrito. Todos los demás derechos se reservan conjuntamente para el

autor y la North American Case Research Association (NACRA). Copyright ©

1994 por The Case Research Journal y David E. Whiteside.

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