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Teoria y diseño organizacional

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592 Caso integrador 11.1

eran apoyar a los DQT y ayudarlos a vincular

sus metas con las metas de la empresa. Los QIT

se componían de seis a ocho personas; cada uno

estaba presidido por un miembro del staff ejecutivo

quienes, junto con Bill Larson, constituían el

Comité de Guía de la Calidad (QSC) de la planta.

El trabajo de los QSC era supervisar la dirección

y la implementación del Sistema de Mejoramiento

de la Calidad para la planta y coordinarse con los programas

de mejoramiento de la calidad a nivel corporativo. Los QSC

en ocasiones también formaban equipos de acción correctiva

para trabajar en proyectos especiales. A diferencia de los DQT,

que se componían de empleados de un solo departamento o

área de trabajo, los equipos de acción correctiva contaban con

miembros de diferentes funciones o departamentos. Para 1986,

había nueve equipos de acción correctiva, pero ninguno de ellos

estaba funcionando. Cuando le preguntaron por ellos, Winslow

11.1

respondió: “No estoy seguro de qué sucedió con ellos. En cierta

forma, simplemente desaparecieron”.

Larson y la mayoría de los gerentes creía que los QIS

habían mejorado la calidad. En muchas de sus productos de

Fabricación, la compañía competía con base en la calidad y

el servicio al cliente, y el vicepresidente de ventas y mercadotecnia

creía que su calidad era la mejor en la industria. En

1988 y 1989, la planta ganó varios premios Brooks por la

calidad y varios clientes la mencionaron públicamente por sus

productos de calidad.

Los empleados por hora también creían que los QIS

habían mejorado la calidad, aun cuando se mostraban menos

entusiasmados que la gerencia acerca del sistema. Varios

empleados por hora se quejaban de que, puesto que la participación

era obligatoria, los miembros que no estaban

motivados frenaban a muchos grupos. Creían que la participación

debía ser voluntaria. Otra queja era la capacitación

FIGURA 2

Estado de utilidad de

operación de Littleton

Manufacturing

1988 1989 1990

Fabricación

Ventas

Costos directos

Margen de contribución

% de ventas

Todos los demás costos de operación

Utilidad de operación

% con ventas

Componentes

Ventas

Costos directos

Margen de contribución

% de ventas

Todos los demás costos de operación

Utilidad de operación

$16 929

11 551

5 378

31.8%

4 501

877

5.2%

$18 321

11 642

6 679

36.5%

4 377

2 301

12.6%

$19 640

11 701

7 939

40.4%

4 443

3 496

17.8%

$20 468

16 049

4 419

21.6%

4 824

(405)

2.0%

$15 590

10 612

4 978

31.9%

4 797

180

1.2%

$21 556

18 916

2 640

12.2%

4 628

(1 988)

–9.2%

Total de Littleton Manufacturing

Ventas

Costos directos

Margen de contribución

% de ventas

Todos los demás costos de operación

Utilidad de operación

$37 397

27 599

9 798

26.2%

9 326

472

1.3%

$33 911

22 254

11 657

34.4%

9 175

2 482

7.3%

$41 196

30 617

10 579

25.7%

9 071

1 508

3.7%

Nota: Los cambios en la utilidad de operación de un año a otro se incluyen en la cuenta de ganancias retenidas (valor

neto) en el balance general corporativo. Sin embargo, debemos observar que las cifras del balance incluyen el impacto de

las oficinas corporativas, los cambios en la organización nacional y el ingreso extraordinario de otras operaciones, que no

se reflejan en el estado de utilidad de operación que se muestra más arriba.

Fuente: Contralor, Littleton Manufacturing.

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