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Teoria y diseño organizacional

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Littleton Manufacturing (A) 591

un crecimiento más lento, no redujimos nuestros costos de

forma proporcional y hubo un menor uso de la capacidad.”

En mayo de 1990, después de anunciar pérdidas inesperadas

durante el primer trimestre, Brooks inició un impulso hacia la

eficiencia a nivel corporativo, incluyendo despidos planeados

de 16% de su fuerza de trabajo, una reestructuración corporativa

y un énfasis renovado en la responsabilidad gerencial

por los resultados de la utilidad neta.

Debido a que su situación financiera había empeorado,

durante los últimos años Brooks había reducido los recursos

disponibles para Littleton. Por ejemplo, el presupuesto de

Larson para los sueldos se había incrementado sólo 4% cada

año durante varios años anteriores. Como resultado, los supervisores

y los gerentes de nivel medio se quejaban enérgicamente

de que los recientes incrementos en el sueldo habían sido mínimos

y de que los sueldos en la planta eran demasiado bajos.

También creían que el sistema de evaluación del desempeño de

rango obligado que utilizaba la planta, que se basaba en una

curva en forma de campana no recompensaba el buen desempeño

de forma apropiada. Un gerente de nivel medio comentó,

“Todo lo que obtenemos ahora por un buen desempeño es

una tarjeta y un pavo”. En abril de 1990 la empresa redujo a

la mitad el presupuesto de capital de Littleton y estipuló que

cualquier nuevo proyecto que involucrara artículos no esenciales

debía ser recuperado en un año como máximo.

Además, tanto en 1988 como en 1989 Brooks le había

cargado a la planta de Littleton alrededor de $200 000 por

varios servicios proporcionados, como soporte técnico, pero en

1990 ese cargo se incrementó a 1 millón de dólares. Muchos

de los gerentes de la planta de Littleton creían que eso se

hacía para ayudar a Brooks a compensar su situación financiera

en deterioro. Indicando que pensaba que Brooks utilizaba

a Littleton como una caja de fondos, un miembro del personal

comentó: “Cuanto más rentables seamos, más nos cobrará la

corporación”.

Numerosos gerentes, en especial los de Fabricación, creían

que aun cuando le habían dado a ganar dinero a la planta, el

incremento corporativo en los cargos anulaba su éxito y su

arduo trabajo. Varios gerentes de Fabricación también temían

que si su operación no tenía un buen desempeño financiero, la

empresa podría cerrar.

Al discutir la creciente falta de recursos disponibles de la

corporación y la disminución de las utilidades de la propia

planta, Larson dijo: “Es necesario que haya un cambio en

que piensan las personas acerca de los recursos. Deben pensar

más en términos de la eficiencia”. Estaba orgulloso del hecho

de que la empresa hubiera logrado su meta de reducir 1%

los costos estándar durante cada uno de los últimos tres años

pasados y de que para 1990 las reducciones de costos equivaldrían

a 5% del valor de la producción. Pensaba que si la

empresa reducía el número de trabajos repetidos, los costos

disminuirían entre 20% y 30%.

Littleton Manufacturing

Las operaciones de Fabricación y de Componentes en Littleton

Manufacturing estaban administradas por Brooks como centros

de costos, mientras que el grupo comercial era un centro

de utilidades. (Un centro de utilidades es una parte de una organización

que es responsable de acumular tanto los

ingresos como los costos. Un centro de costos es

una división o unidad organizacional de actividad

en la que se mantienen cuentas que incluyen

los costos directos de los cuales es responsable el

jefe del centro.) En 1989 y 1990, la unidad de

Fabricación de Littleton había tenido un buen desempeño

en términos de los costos presupuestados,

mientras que la unidad de Componentes había incurrido en

pérdidas significativas durante los dos años.

El valor neto de Littleton se incrementó de $319 000 en

1989 a $3 097 000 en 1990 debido a la adición de un nuevo

producto en el área de Fabricación, que se vendía en el mercado

exterior y que no había requerido activos o recursos adicionales.

En 1990, las ventas de la planta como un todo fueron de

$41 196 000, con una utilidad de operación de 3.7%, más baja

que 7.3% en 1989. Larson estimaba que la recesión económica,

que dañaba a la empresa, disminuiría 10% las ventas en

1991. La figura 2 presenta una declaración de las operaciones

para Littleton Manufacturing de 1988 a 1990.

11.1

El sistema de mejoramiento de la calidad

En 1985 la corporación ordenó un esfuerzo de administración

total de la calidad, el Sistema de Mejoramiento de la Calidad

(QIS), que reemplazó los círculos de calidad que había instituido

la planta en 1980. Colocada en toda la planta había una

Declaración de la calidad, que habían desarrollado Larson y

su personal. Decía:

En Littleton, todos estamos dedicados al logro de una calidad

perdurable. Esto significa que cada uno de nosotros debe

comprender y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes

y compañeros de trabajo. Todos nos debemos esforzar

continuamente por el mejoramiento y un trabajo libre de

errores en todo lo que hacemos, en cada trabajo, a tiempo y

de manera permanente.

Bill Larson se mostraba entusiasmado con el QIS. Lo veía

como un enfoque de la calidad total que afectaba no sólo a

los productos, sino también a todos los procesos de la planta,

uno que requeriría un esfuerzo a largo plazo para cambiar la

cultura de la planta. Creía que el QIS ya estaba cosechando

beneficios en términos de mejoras significativas en la calidad

y que el sistema también había ayudado grandemente a la

comunicación en la planta.

En el QIS se requería que todos los empleados participaran

en Equipos de Calidad Departamental (DQT, por sus

siglas en inglés) que se reunían en grupos de seis a doce personas

cada dos semanas, por lo menos durante una hora,

para identificar formas de mejorar la calidad. La mayoría de

los empleados por hora sólo estaba en un DQT; los gerentes

de nivel medio estaban, en promedio, en tres DQT. Algunos

gerentes estaban aproximadamente en seis. Los resultados

de los esfuerzos de cada equipo se mostraban en gráficas y

diagramas por su área de trabajo y se actualizaban mensualmente.

Había alrededor de 60 equipos en la planta.

El líder de cada Equipo de Calidad Departamental, un

voluntario, también prestaba sus servicios como miembro de

un Equipo de Mejoramiento de la Calidad (QIT), cuyas metas

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