28.05.2021 Views

487081291-Gemba-Kaizen-pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EL KAIZEN DIARIO EN TORK LEDERVIN

El éxito del kaizen diario en la fábrica textil brasileña Tork Ledervin

es un maravilloso ejemplo de mi definición de kaizen como “la mejora

todos los días, por todas las personas en todas las áreas”. Asimismo,

es interesante recordar que el primer experimento de Taiichi Ohno

con la producción lean comenzó en los primeros años de Toyota,

cuando todavía era Toyota Automated Loom Company, que fabricaba

el tipo de maquinaria que se puede ver en la planta de producción de

Tork Kedervin.

La planta, de 30.000 metros cuadrados, se encuentra en la ciudad de

Osasco y cuenta con 350 empleados que trabajan produciendo hilos de

alta calidad, además de tejidos para la industria automovilística, las

cintas transportadoras, maquinaria y equipamientos, entre otros.

La trayectoria kaizen en Tork Ledervin comenzó a finales de 2009,

cuando Kaizen Institute realizó un taller de diseño de la cadena de

valor (VSD). Las jornadas duraron cinco días y fueron coordinadas

por el responsable de proyectos Fernando Andrade. Se incluyó a

directivos y coordinadores de ventas, industria, control de calidad,

mantenimiento, logística, planificación de la producción y sus

departamentos de control. El director industrial, Irineu Bergamo,

también participó, así como los vicepresidentes de Ledervin, Learte

Serrano y Federico Lima, quienes presidieron la inauguración y la

clausura, como patrocinadores del proyecto.

Los consultores de Kaizen Institute comenzaron los talleres

enseñando a los miembros cómo deberían observar a su compañía

desde una perspectiva lean. De tal forma que rápidamente

comprendieron que muchos de sus actuales procesos creaban gastos

innecesarios, que incluían frecuentes interrupciones, una industria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!