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— Este proyecto identificó muchos más puntos de control.

— Los miembros del equipo descubrieron que la información facilita

enormemente la comunicación entre empleados y supervisores.

— El nuevo método minimizó el desperdicio de pegamento.

— Además de aumentar la calidad, también se incrementó la

productividad en las operaciones de ensamblaje y refuerzo.

— Las tareas estandarizadas de los operarios proporcionaron

protocolos de trabajo y facilitaron su proceso de aprendizaje.

— Al inicio, un consultor externo había sugerido que la máquina para

montar talones estaba obsoleta y era inútil. Al completarse el

proyecto, se constató que, con ciertos ajustes y mantenimiento, la

máquina era perfectamente fiable.

5. AHORRO

La actividad kaizen en el área piloto consiguió un ahorro de 34.000

pesos argentinos al año. Usando los mismos procedimientos en otras

áreas relacionadas con el ensamblaje de talones, se estimaron ahorros

de 225.000 pesos al año. (El peso argentino equivalía a un dólar

estadounidense en aquella época.)

6. APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN

El éxito de este proyecto debe mucho al respaldo de la alta dirección

en varios sentidos:

— Manteniendo la formación inicial y las reuniones.

— Participando en las reuniones del grupo de trabajo e implicándose

en las discusiones sobre los detalles.

— Participando en las presentaciones formales del trabajo realizado

por el equipo, y animando a sus miembros a seguir haciendo tan

buen trabajo.

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