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Consistía en minifactorías donde se fabricaban las distintas

referencias separándolas según el tipo de producto. Se agruparon en

una línea las referencias B y C, 20 % del volumen total, concentrando

ahí toda la variabilidad y operaciones complicadas, posibilitando una

mayor productividad en las líneas asignadas a las referencias A (80 %

del volumen).

Para aquellos que esperan resultados tangibles, podemos decir que

incluso en tiempos de crisis se mejoró el servicio al nivel esperado por

el cliente, lo cual ayudó a mantener los pedidos y el nivel de actividad

de la compañía. Las quejas externas se redujeron a la mitad ya que los

fallos internos descendieron de 1,77 a 0,69 % a pesar de reducirse los

lotes de producción en una quinta parte pero sin perjuicio de la

eficiencia general de los equipos, gracias a que los tiempos de cambio

de producción bajaron de 20 a 12 minutos. El material se suministraba

en ciclos frecuentes en la planta, lo que redujo el tiempo de

fabricación en un 40 %.

Todos los pasos en pro de la mejora se pensaron cuidadosamente

antes de ponerse en práctica, incluyendo las lecciones aprendidas en

proyectos anteriores. La siguiente prioridad estaba clara: implicar al

personal de mantenimiento.

El objetivo era muy sencillo: conseguir que trabajasen en equipo el

personal de producción y el de mantenimiento, para llevar a la

producción a desempeñar de forma más sencilla y repetitiva tareas de

mantenimiento. De esta forma, el personal de mantenimiento podría

estar más libre para centrarse en hacer mejoras y en otras tareas que

requerían más especialización.

El proyecto se realizó bajo la supervisión del personal de

mantenimiento junto al de producción. Las primeras tareas que se

establecieron, según el plan de acción, fueron las que llevaba a cabo

el personal de producción. Superado este paso, el operador de

producción poco a poco dejaría de ser el manipulador de la máquina,

para ser el dueño de la máquina.

El proyecto fue lento porque habían sido muchos años de

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