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administrativa vinculada; el tiempo de respuesta se redujo, al igual

que los costes de transporte y embalaje; la productividad subió un 35

%; y se ha liberado espacio gracias a la reducción de estaciones de

trabajo de 12 a 5.

5.UN CAMBIO DE CULTURA SATISFACTORIO

Aunque en un principio el proyecto perseguía mejorar la

productividad y reducir los plazos de producción, esta revolución

interna —impulsada por seis años de pensamiento kaizen— consiguió

mucho más: un verdadero cambio cultural. En la compañía, los

empleados habían trabajado durante más de 40 años con una cultura

organizativa rigurosa y no estaban acostumbrados al cambio. Aun así,

aceptaron bastante bien los cambios en sus procesos de producción y

absorbieron la filosofía kaizen.

El modelo lean permitió a Jorge Pinto inculcar el liderazgo en su

equipo directivo e identificar a aquellos que estaban dispuestos a

llevar a cabo la tarea y a los que no. Como hemos visto ya en tantos

casos, la implicación del presidente de la compañía adquiere una

importancia trascendental. “Solo con el compromiso de los directivos

de alto nivel se puede poner en funcionamiento un proyecto”, afirma

Pinto. “De otra forma, se muere. A decir verdad, si no hubiésemos

reestructurado la compañía a tiempo y no hubiésemos comenzado

estos proyectos para mejorar la productividad, no sé si Caetano Bus

seguiría funcionando hoy en día.”

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